• 제목/요약/키워드: 에어 베어링

검색결과 37건 처리시간 0.029초

가스터빈 EXHAUST 케이싱 베어링 AIR SEAL에서 오일 탄화물 축적에 의한 이상 진동 (Abnormal High Vibration by the Accumulated Oil Carbide at the Exhaust Casing Bearing Air Seal of a Gas Turbine)

  • 김동관;박상호;구재량
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국소음진동공학회 2012년도 추계학술대회 논문집
    • /
    • pp.464-469
    • /
    • 2012
  • 발전소에 있어서, 발전소가 높은 신뢰성이 있기 위해서는 안정적인 회전체의 동적 운동이 확보되어야 하므로, 장기간 안전하게 운전하기 위하여 축 진동은 매우 중요한 요소중의 하나이다. 하지만 어느 복합발전소에서는 오일 탄화물에 의한 비정상적인 1X 성분의 축 진동 상승으로 가스터빈이 여러번 정지되었다. 본 논문에서는 가스터빈 Exhaust 케이싱 베어링에서 발생한 이상진동에 대하여 어떻게 현장조치를 하였는지를 기술하였다.

  • PDF

750kW급 Geared Type 풍력발전시스템 개발

  • 차종환;한상열;이호준;고장욱;이현주;오시덕;신형기;이수갑;김태욱;성대영;박성배
    • 한국신재생에너지학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국신재생에너지학회 2005년도 제17회 워크샵 및 추계학술대회
    • /
    • pp.219-228
    • /
    • 2005
  • 본 연구에서는 에너지 및 환경에 대한 문제가 대두되면서 기술 개발의 필요성이 높아지고 있는 풍력발전시스템에 대하여 750kW급 Geared Type 가변속 풍력 발전시스템을 개발하였다. 풍력발전시스템이 급속히 대용량화됨을 고려하여 MW급의 기술 조합이 반영되도록 설계하였으며, 베어링과 같은 국내 인프라가 부족한 구성품을 제외한 모든 구성기기들을 자체 설계/제작하였다. 블레이드는 국내 풍황에 적합하도록 자체 에어포일을 설계하여 개발하였으며, 가변속 제어를 위한 이중 여자 유도발전기 및 제어기와 Down sizing 구현을 위한 유성 및 헬리컬 기어 혼합형 증속기를 개발하여 시동 풍속 3.5m/s, 정지 풍속 25m/s, 정격 풍속은 12.7m/s이며 IEC 61400-1의 Class I 에 준한 750kW급 풍력 발전시스템을 개발하였다.

  • PDF

공 회전시 자동변속기 차량의 실내소음 음질 개선에 관한 연구 (A Study on the Improvement of the Sound Quality of the Interior Noise of A/T Vehicle in Idle State)

  • 이상권;최병욱;여승동
    • 한국자동차공학회논문집
    • /
    • 제1권1호
    • /
    • pp.110-119
    • /
    • 1993
  • 본 논문은 자동변속기를 탑재한 차량에서 에어콘(air condition)을 작동시키고, 공 회전시 기어의 변속을 "D"단에 두었을 때 실내에서 발생하는 이상음의 원인규명 및 해결 방 법에 관한 연구 결과를 논하고자 한다. 이 이상한 소음의 원인을 규명하기 위하여 실린더 내부의 연소압력, 메인 베어링캡(main bearing cap)의 진동, 엔진 마운팅 보스의 진동 및 차 량의 실내소음을 동시에 측정하여 분석하였으며 이 결과에 의하면 이상음의 원인은 크랭크 샤프트(crank shaft)의 굽힘진동이 파워플랜트(power plant)를 가진하여 진동을 증가시키고, 이 진동이 마운팅 보스를 통하여 차량의 차체에 전달되며, 차체의 진동에 의해서 발생하는 고체 전달음(structure-borne noise)이었다. 또한 이상음의 주기는 주파수 성분은 200-400Hz 이었다. 이 이상음은 크랭크 샤프트의 댐퍼 풀리의 질량을 저감하여 크랭크 샤프트의 동특 성을 개선함으로서 해결가능하고, 혹은 점화시기를 지연하여 연소 압력을 낮춤으로서 해결 가능하다.

  • PDF

ANN을 이용한 산업현장의 최적 에너지 운용 알고리즘 개발 (Development of Algorithm for Optimal Energy Operation of Industrial Load Using ANN)

  • 김섭한;김병목;김병기;노대석
    • 한국산학기술학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국산학기술학회 2012년도 춘계학술논문집 2부
    • /
    • pp.516-519
    • /
    • 2012
  • 산업 현장에 필수적으로 사용하는 유틸리티 시스템(Utility System)의 하나인 에어를 생산하는 공기압 축기의 운전방식은 조작 패널부에 사용자가 설정한 셋팅값에 의해 내부의 밸브를 제어하여 로딩 및 언로딩 운전을 한다. 이로 인해 대용량(100HP, 200HP)의 공기압축기를 여러대 사용하는 수용가에서는 연속 다발적인 운전으로 인한 전력 사용량의 변동으로 역률 저하 및 연속가동으로 인한 설비 과부하 및 내부 기계 베어링 피로도 증가 및 파손 등 고장이 발생되는 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 인공 신경회로망(ANN:Artificial Neural Network)을 이용하여 최적의 에너지 운용 알고리즘을 제안하여 실계통의 문제점을 분석하여 개선하고자 한다.

  • PDF

HDD용 에어베어링 슬라이더의 강건설계에 관한 연구 (A Robust Design Study of Air Bearing Slider for HDD)

  • 전규찬;장동섭;좌성훈
    • Tribology and Lubricants
    • /
    • 제16권4호
    • /
    • pp.247-252
    • /
    • 2000
  • As the demand for higher areal recording densities requires a lower flying height of the slider, the variation of the flying height of the slider during drive operation becomes of great concern. The variation of the flying height is closely related with the slider design parameters such as air bearing shape, cavity depth, shallow step depth, crown, camber, pitch offset, roll offset, gram load, and so on. The objective of this work is to optimize the cavity depth and the shallow step depth, which are the control factors in air bearing design, using Robust Design method. It was found that the shallow step depth was statistically significant in affecting the variation of flying height, therefore the level of the shallow step depth should be chosen to minimize the variation of flying height.

공기 주축 고강성화를 위한 스러스트 베어링의 에어포켓 설계에 관한 연구 (Study on air pocket design of thrust bearing for high-stiffness air spindle)

  • 한영칠;이채문;이득우;안대균
    • 대한기계학회:학술대회논문집
    • /
    • 대한기계학회 2003년도 춘계학술대회
    • /
    • pp.998-1002
    • /
    • 2003
  • This paper investigates the characteristics of stiffness and load in the thrust bearing of spindle which could be changeable according to the groove shape of inlet, in order to design a high-stiffness air bearing by selecting a optimal groove shape. In experiments, dead weight and displacement sensor are used to measure the load carrying capacity and the stiffness respectively. Various shapes and different depth of groove of self-restrictor are used as experimental conditions. Comparative study between the theoretical value and the practical one by measuring the value of stiffness and load of the thrust bearing is performed.

  • PDF

초고속 스핀들의 윤활조건 선정을 위한 기초 연구 (A Foundation Study on the Selection of Bearing Lubrication Conditions in High-speed Spindle)

  • 안성환;이춘만
    • 한국기계가공학회지
    • /
    • 제8권1호
    • /
    • pp.3-9
    • /
    • 2009
  • Recently, a high speed cutting is essential requirement to satisfy latest demand of high precision product and machining of hard materials. However heat generation by high speed rotation causes many problems. The machining error and shortening spindle lifetime by thermal stress is typical example. Generation of heat is mostly caused by sliding at the rotor and bearing. For minimization of heat generation at bearing, decision of the condition of proper lubrication is necessary. The thermal study about 40,000rpm spindle by changing the condition of oil-air lubrication method is carried out in this paper. The results of this paper can be used effectively in the decision of oil-air lubrication condition of other types of spindle for machine tools.

  • PDF

냉장형 모터와 리니어 모터를 적용한 초고속 수평형 머시닝센터의 구조 특성 해석 (Structural Characteristics Analysis of a High-Speed Horizontal Machining Center with Built-in Motor and Linear Motors)

  • 김석일;조재완
    • 한국공작기계학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국공작기계학회 2004년도 추계학술대회 논문집
    • /
    • pp.326-333
    • /
    • 2004
  • This paper presents the structural characteristics analysis of a high-speed horizontal machining center with spindle speed of 50, 000rpm and feedrate of 120m/min. The spindle system is designed based on the built-in motor, angular contact ceramic ball bearings, oil-air lubrication and oil-jacket cooling method. The X-axis and Y-axis feeding systems are composed of the linear motor and linear motion guides, and the Z-axis feeding system is composed of the servo-motor, ball screw and linear motion guide. The structural analysis model of the high-speed horizontal machining center is constructed by the finite element method, and the validity of structural design is estimated based on the structural deformation of the high-speed horizontal machining center and spindle nose caused by the gravity and inertia forces.

  • PDF

에어베어링으로 지지된 캐리지 구조물의 동특성 해석 (Dynamic Characteristics Analysis of the Carriage Structure Supported by Air Bearing)

  • 정순철;김덕수;유충준;장승환;이재응
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국소음진동공학회 2003년도 춘계학술대회논문집
    • /
    • pp.1107-1114
    • /
    • 2003
  • In this thesis, the dynamic characteristic analysis of carriage structure supported by air bearings were peformed. Toward this end, the characteristics of air bearing were numerically analyzed to estimate the stiffness of the air bearing and the clearance between air bearing and guide surface. The modal analysis of the carriage structure was peformed by using finite element method, and the experimental modal analysis was also performed to validate the finite element model, where rigid body modes were compared to validate the stiffness of the air bearings. From the results, the air spring stiffness can be estimated within the range of acceptable accuracy under any pressure and clearance condition.

  • PDF

차기정지궤도위성 태양전지판 무중력 전개시험장치 적합성 검토연구

  • 최정수;박종석;김형완
    • 천문학회보
    • /
    • 제37권2호
    • /
    • pp.202-202
    • /
    • 2012
  • 항공우주연구원에 설치되어있는 태양전지판 무중력 전개시험장치는 지상 전개시험 시 지구 자중으로 인해 발생하는 하중과 마찰력을 상쇄하여 우주 궤도상에서 전개되는 것과 동일하게 태양전지판이 전개되도록 구성되어 있다. 이를 위해 에어베어링을 사용하여 전개 시 발생할 수 있는 전개방향으로의 마찰력을 상쇄하고, 지구 중력으로 인한 영향이 없도록 하기 위해 중력축에 대해 각 레일이 수평이 되도록 정밀하게 정렬되어야 한다. 본 연구에서는 천리안위성의 정밀조립 및 전개시험에 사용되었던 태양전지판 무중력 전개시험장치를 차기 정지궤도위성의 대형 태양전지판에 적용하였을 때에도 전개시험이 가능한 지를 카티아 디지털 목업 시뮬레이션을 사용해 모사하고 검토되어야 할 주요 사항들에 대해 분석하였다.

  • PDF