• 제목/요약/키워드: 금속허브

검색결과 14건 처리시간 0.027초

금속재와 복합재 허브 Flexure를 갖는 무힌지 허브시스템의 공력탄성학적 안정성에 관한 실험적 연구 (An Experimental Study of Aeroelastic Stability of Hingeless Hub System with Metal and Composite Hub Flexure)

  • 송근웅;김준호;김덕관;이욱
    • 한국항공우주학회지
    • /
    • 제33권2호
    • /
    • pp.98-105
    • /
    • 2005
  • 본 논문은 복합재 패들형 블레이드를 장착한 무힌지 허브 시스템의 정지 및 전진 비행시 공력탄성학적 안정성 시험에 대한 것이다. 블레이드와 허브 flexure의 리드래그 감쇠비를 측정하기 위해 무힌지 허브시스템을 한국항공우주연구원의 GSRTS(General Small-scaled Rotor Test System)에 장착하여 가진 시험을 실시하였다. 리드래그 모드의 감쇠비를 산출하기 위해 MBA(Moving Block Analysis)기법을 사용하였다. 먼저 금속재 flexrue를 장착하여 시험을 수행한 후, 로터시스템의 동력학적 특성이 같도록 설계된 복합재 flexure를 장착하여 시험하였다. 시험은 정지 및 전진비행 조건에 따라 지상 및 풍동에서 수행하였다. 비회전 시험을 통해 복합재 flexure의 감쇠특성이 금속재보다 향상됨을 확인하였으며, 모든 시험 조건에 대해 복합재 flexure가 금속재보다 무힌지 허브시스템에 대한 공력탄성학적 안정성이 향상됨을 확인하였다.

축소형 무힌지 로터 시험에 관한 연구 (A Study on Experimental Test of a Small Scale Hingeless Rotor)

  • 김준호;송근웅;주진;석진영
    • 대한기계학회논문집A
    • /
    • 제35권12호
    • /
    • pp.1599-1606
    • /
    • 2011
  • 축소화된 사각형 및 패들형 블레이드, 금속재 및 복합재 허브와 같은 물리적인 축소형 형상의 변화에 따른 실물크기 무힌지 로터의 하중특성에 대하여 연구하였다. 이를 위하여 축소형 로터 모델을 활용한 정적시험, 지상 및 풍동시험을 수행하였다. 정적시험은 구조강성 및 관성특성, 고유진동수 및 감쇄율을 확인하기 위해 수행하였으며, 지상 및 풍동시험은 정지 및 전진 비행조건에서 안정성 및 공력특성을 확인하기 위해 수행하였다. 시험결과에 따르면, 동일한 조건에서 축소형 복합재 허브와 패들형 블레이드를 결합한 경우가 수직하중이 더 높았다. 축소형 복합재 허브와 패들형 블레이드가 결합된 형태가 금속재 허브의 결합된 형태보다 패들형 블레이드의 운동을 더 유연하게 구속하고 있음을 확인할 수 있었다.

비선형 유한요소법을 이용한 헬리콥터 로터허브용 탄성체베어링 설계 (Design of an Elastomeric Bearing for a Helicopter Rotor Hub by Non-linear Finite Element Method)

  • 김현덕;류시융;박정선
    • 한국항공우주학회지
    • /
    • 제38권6호
    • /
    • pp.612-619
    • /
    • 2010
  • 본 연구에서는 비선형 유한요소법을 사용하여 헬리콥터용 구형 탄성체베어링을 설계하였다. 탄성체베어링은 헬리콥터 로터허브의 주요부품으로 로터블레이드의 플래핑운동, 래그운동, 피치운동의 힌지 역할을 한다. 탄성체베어링은 고무판과 금속판으로 구성된다. 탄성체 베어링은 고무의 탄성변형을 이용하여 힌지 역할을 하기 때문에 강성설계가 중요하다. 따라서 탄성체베어링은 로터허브 베어링의 강성요구 조건을 만족하도록 설계되어야한다. 본 연구에서는 구형의 탄성체베어링의 효율적인 설계를 위하여 유한요소모델 생성 알고리즘을 개발하고, 단일 고무판의 강성 특성을 분석을 수행하였다. 끝으로, 본 연구에서 설계한 탄성체베어링의 헬리콥터 로터허브용으로 적합한지 검증하였다.

헬리콥터 복합재료 힌지없는 허브 부품 및 패들형 블레이드 설계/해석

  • 김덕관;홍단비;이명규;주진
    • 항공우주기술
    • /
    • 제2권2호
    • /
    • pp.33-44
    • /
    • 2003
  • 본 논문은 힌지없는 로터 시스템의 설계 핵심기술인 복합재료 플렉셔 설계 및 패틀형 복합재료 블레이드 설계/해석 기법을 소개하였다. 기존 금속재 혹은 엔지니어링 플라스틱 플렉셔 부품을 복합재료를 사용하여 설계한 후 NASTRAN과 FLIGHTLAB을 이용하여 구조 해석 및 동역학 특성 해석을 수행하였다. 패들형 블레이드를 복합재료 힌지없는 플렉셔 장착 허브에 연결한 힌지없는 로터 시스템에 대한 동적 특성을 살펴보았다. 또한 패들형 블레이드를 기존 실물크기 블레이드 구조 자료를 이용하여 프루드 축소화하였으며 축소값을 이용하여 블레이드를 설계하였다. 이 과정을 통해 형상이 복잡한 패들형 복합재료 블레이드에 대한 형상 설계 및 단면구조 설계 기법을 익혔다. 본 논문은 현재 수행중인 “차세대 헬리콥터 로우터 시스템 개발” 사업 등에 직접 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

  • PDF

유동제어 성형기술을 이용한 허브제품의 냉간단조 공정설계 (Process Design of Cold Forged Hub by Flow Control Forming Technique)

  • 박종남;김동환;김병민
    • 한국정밀공학회지
    • /
    • 제19권6호
    • /
    • pp.86-95
    • /
    • 2002
  • This paper suggests the new technology to control metal flow in order to reduce the number of preforming and the machining for the cold forged product with complex geometry. This technology is the combined forming that consists of bulk and sheet forming with double action dies. To analyze the process, finite element simulation has been performed. The proposed technology is applied to hub model that is part of air conditioner clutch. The purpose of this study is to investigate the material now of hub through the relative-velocity control of punch and mandrel using the flow control forming technique.

유동제어 성형기술을 이용한 자동차 허브클러치의 실험적 연구 (A Experimental Study of Automobile Hub Clutch used Flow Control Forming Techniques)

  • 박종남;계중읍;김병민
    • 한국정밀공학회지
    • /
    • 제19권12호
    • /
    • pp.142-149
    • /
    • 2002
  • In this paper, the metal forming process is caused of rise of the unit cost of production in increase of the lead-time and cost because of manufacturing final product through a few the number of processes. Flow control complex forming is proposed to put into formulation in order to apply cold forging from conventional approximate similarity theory, and the forming loads of the real material(AISI 1008) can be calculated by put at the new similarity formula the load by plasticine model material experiment through hub clutch. In order to reduce lead-time and cost the technology is used to manufacture with lower die of this product. By the application synthetic resin as the raw material, it is have the merit such short lead-time, low cost, good surface finish etc., as compared with the machine work.

섬유강화 복합재료 풍차날개의 구조설계 (Structural Dsign of FRP Wind Turbine Blade)

  • 강수춘;김동민;전완주
    • 대한기계학회논문집
    • /
    • 제16권1호
    • /
    • pp.162-174
    • /
    • 1992
  • 본 연구에서는 경제성이 있는 GFRP를 사용하여 국내지형과 기상조건에 적합한 소형 풍차날개를 제작하기 위한 효율적인 설계기법을 제시한다. Fig.1에 나타낸 바 와 같이 먼저 재료역학에 바탕을 두고 풍차날개의 기본구조를 결정하고 최종형상은 유 한요소해석을 통해 결정한다.

다단 미세 치형 허브기어의 프레스 성형기술개발 (Development of Press Forming Technology for the Multistage Fine Tooth Hub Gear)

  • 김동환;고대철;이상호;변현상;김병민
    • 한국정밀공학회지
    • /
    • 제23권6호
    • /
    • pp.44-51
    • /
    • 2006
  • This paper deals with the aspects of die design for the multistage fine tooth hub gear in the cold forging process. In order to manufacture the cold forged product for the precision hub gear used as the ARD 370 system of bicycle, it examines the influences of different designs on the metal flow through experiments and FE-simulation. To find the combination of design parameters which minimize the damage value, the low gear length, upper gear length and inner diameter as design parameters are considered. An orthogonal fraction factorial experiment is employed to study the influence of each parameter on the objective function or characteristics. The optimal punch shape of fine tooth hub gear is designed using the results of FE-simulation and the artificial neural network. To verify the optimal punch shape, the experiments of the cold forging of the hub gear are executed.

패들형 블레이드를 장착한 힌지없는 로터 시스템의 회전시험

  • 송근웅;김준호;김덕관
    • 항공우주기술
    • /
    • 제3권2호
    • /
    • pp.217-228
    • /
    • 2004
  • 본 논문은 복합재 패들형 블레이드를 장착한 축소 힌지없는 로터 시스템의 정지 및 전진 비행조건에 대한 회전시험 기술과 결과에 대한 것이다. 축소 로터 시스템은 실물크기 로터 시스템의 구조 자료를 이용하여 프루드 축소화하였고, 허브 flexure는 동일한 로터의 동력학적 특성을 기준으로 금속재와 복합재 2가지를 제작하였다. 2종류의 힌지없는 허브시스템을 KARI의 GSRTS에 장착후 회전 시험을 실시하여 로터 시스템의 리드래그 감쇠비와 공력 하중을 측정하였다. 리드래그 모드의 감쇠비를 산출하기 위해 MBA(Moving Block Analysis)기법을 사용하였고, 허브와 주축 사이에 6분력 발란스를 장착하고, 블레이드에 스트레인게이지를 부착하여 공력하중을 측정하였다. 시험은 제자리 및 전진비행 조건에 따라 지상 및 풍동에서 각각 수행하였다.

  • PDF