Park, Jinho;Lee, Jeong-Han;Kim, Bong-Soo;Kang, Mun-Hu;Kim, Dong-Soo;Joo, Yoon-Sik
한국소음진동공학회:학술대회논문집
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한국소음진동공학회 2002년도 추계학술대회논문초록집
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pp.336.1-336
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2002
Recently, mixers are being widely used in the water purification plant in order to increase the filtration efficiency. The cause of an excessive vibration of a base structure to which the mixers are supported, has been evaluated through modal analysis on the mixer shaft and vibration measurements during operation. The fundamental natural frequency of the mixer shaft is found to be around 1.8 Hz and the main vibratory frequency around 30 Hz. (omitted)
The effects of the main bearing stiffness combined with vertical non-torque force on the input load and shaft deflection of a gearbox were investigated for the three-point suspension drive train of a wind turbine. A finite element analysis model for the drive train was studied experimentally, and its applicability to the present study was verified. The results show that, as the main bearing stiffness is increased, the input load of the gearbox decreases, whereas the input shaft deflection increases. The stiffness component for the pitch moment has the largest influence on the gearbox input load. Although the gearbox life increases at a higher main bearing stiffness, the economic efficiency and durability of the entire drive train system should also be considered in the selection of the main bearing stiffness.
This paper presents the development of 15G(Integrate Starter Generator). The ISG is the crank shaft mount type and it is installed at tile flywheel. The wide operating range of ISG requires large constant power speed ratio, good overload performance and high efficiency. High saliency ratio permanent magnet motor is developed for the ISG applications and 500A MOSFET inverter is designed to derive the ISG. The characteristic of developed ISG is investigated using the special test-bed for the 42V PowerNet and the detailed results is presented
This study analyzed a life test method for a power take-off (PTO) gearbox. An engine transfers mechanical power (rotation and torque) to a hydraulic pump through a PTO Gearbox with one input shaft and three output shafts. PTO gear box durability under high loads over long time periods was tested using dynamometers. In order to reflect the rated operating conditions, power must be distributed to each output shaft, and experiments were conducted under various conditions to verify the characteristics of the distributed power. An accelerated life test was designed using speed and torque as acceleration factors. Also, efficiency tests were conducted under various load conditions. Also, a lubrication oil composition analysis was performed to analyze gearbox wear status.
In recent the energy efficiency of a refrigerator has been restricted extremely. A compressor consumes a great portion of input power in a refrigerator. So it is necessary to develop a more efficient compressor in these days. The existing reciprocating compressor need to a crank shaft to convert the rotating motion to the straight motion and is not efficient. But the linear compressor using mechanic resonance is efficient but need a drive instead of a crank shaft to control a position accurately. However it is impossible to apply a stroke sensor practically because of the internal circumstance of compressor. In this paper, A new sensorless stroke control method using the current and voltage of linear compressor is proposed.
The speed and power performance of a ship is not only a guarantee issue between the ship owner and the ship-yard, but also is related with the Energy Efficiency Design Index (EEDI) regulation. Recently, International Organization for Standardization (ISO) published the procedure of the measurement and assessment for ship speed and power at sea trial. The results of speed and power performance measured in actual sea condition must inevitably include various uncertainty factors. In this study, the influence for systematic error of shaft power measurement system was examined using the Monte Carlo simulation. It is found that the expanded uncertainty of speed and power performance is approximately ${\pm}1.2%$ at the 95% confidence level(k=2) and most of the uncertainty factor is attributed to shaft torque measurement system.
International Journal of Fluid Machinery and Systems
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제4권1호
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pp.140-149
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2011
For a certain operating point of a horizontal shaft bulb turbine (i.e. volume flow, net head, blade angle, guide vane angle) the efficiency for different pressure levels (i.e. different Thoma-coefficient ${\sigma}$) is calculated using a commercial Computational Fluid Dynamics (CFD-)-code including two-phase flow and a cavitation model. The results are compared with experimental results achieved at a closed loop test rig for model turbines. The comparison of the experimentally and numerically obtained efficiency and the visual impression of the cavitation show a good agreement. Especially the drop in efficiency is calculated with satisfying accuracy. This drop in efficiency in combination with the visual impression is of high practical importance since it contributes to determine the admissible cavitation in a bulb-turbine. It is seen that the incipient cavitation in Kaplan type turbines has no major importance in determing this admissible amount of cavitation.
본 연구에서는 부피는 기존 1단 감속기와 동일한 수준을 유지하면서 2단의 감속비를 갖는 소형감속기에 대한 개발을 위하여 새로운 형태의 편심캠을 이용한 감속기의 연구를 진행하였다. 따라서 자동차에 적용되는 무단변속기의 개념을 이용하여 2단 감속기를 설계하였다. 캠은 감속풀리와 가속풀리에 각각 연결되어있는 V-벨트를 압착하여 미끄러짐을 최소화하기 위하여 텐셔너 역할을 할 수 있도록 $180^{\circ}$의 위상차를 두고 편심형태를 가지는 구조로 설계하였다. 또한 캠의 직경을 35mm로 하고, 외경의 폭을 18mm로 하여 v-벨트의 외측부분과 캠이 완벽하게 접촉할 수 있는 구조로 설계하였다. 감속을 위한 저속 풀리는 입력축에 지름 50.8mm의 풀리를 설치하고, 출력축에 지름76.2mm의 풀리를 설치하였다. 가속을 위한 고속 풀리에는 입력축에 지름 76.2mm의 풀리를 설치하고, 출력축에 지름 50.8mm의 풀리를 설치하였다. 설계된 내용을 토대로 변속기의 동력전달효율실험과 발열특성에 대한 실험을 진행하여 타당성을 검증하였다. 또한 타당성 검증을 통하여 감속기의 적합성을 증명하였다.
Recently burr technology is rising in the fields of the precision manufacturing and the high quality machining, deburring has treated as a difficult problem on going to the high efficiency, automation in the FMS. Removal of burr with various shapes, dimensions and properties couldn't be standardized and has depended on manual treatment. Especially, deburring for cross hole inside owing to passing through out perpendicular to a main hole is more difficult, the electrochemical method is proper as its solution at practical aspects. Burr elimination in the cross hole drilling of governor shaft used in the automobile engine so far has been worked by a manual post-processing by a skillful worker, which becomes a factor of productivity-down and cost-up so that improvement of machining process is needed. Therefore, for the high efficiency and automation of internal deburring in the cross hole, development of electrochemical deburring technology is needed. So, the new process in the burr treatment is supposed. In this study, characteristics of electrochemical deburring through experiments were identified and factors such as electrolytic gap and electorlytic fluid contributed to removal burr height were analyzed. Also, deburring efficiency and electrolytic performance for cross hole were examined according to electrolytic current and electrochemical deburring condition corresponding to acquired edge quality was found out.
Conceptual design of scroll expander and scroll compressor for 10kW-class Stirling engine utilizing solar energy as heat source has been carried out to estimate the applicability of scroll mechanism for Stirling cycle. CO2 was chosen as working fluid, since it has lower expansion index and higher density among probably usable gases. Gas temperature at the expander inlet was set at $700^{\circ}C$, and that at the compressor inlet was at $40^{\circ}C$. System efficiency reached maximum at the pressure ratio of about 2.5, and the peak efficiency increased with increasing high side pressure. Due to safety concern, the pressure condition of 6 MPa/2.5 MPa was chosen as design condition. Orbiting scroll members for the expander and compressor were designed to have double-sided structure in order to reduce the overall scroll size and to cancel out the axial gas forces acting on the orbiting scroll base plate. By parametric study on the scroll profile, smaller possible size for the scroll members was obtained. With the shaft speed of 3600rpm, the shaft output of the designed scroll expander was calculated to be 45.4kW, while input power for the scroll compressor was 34.5kW, yielding 10.9kW for the output power of the Stirling engine. System efficiency was estimated to be about 7.3%, and overall efficiencies of the scroll expander and compressor were around 84.1% and 88.3%, respectively.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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