• Title/Summary/Keyword: 알루미늄다이캐스팅

Search Result 41, Processing Time 0.028 seconds

Development of 10kW Multi-gate-based Copper Die-casting High Speed 3 Phase Induction Motor (10kW 다중게이트 방식 동다이캐스팅 고속 3상 유도전동기 개발)

  • Woo, Byung-Chul;Hong, Do-Kwan;Koo, Dae-Hyun;Chun, Yun-Do;Choi, Jae-Hak;Han, Pil-Wan
    • Proceedings of the KIEE Conference
    • /
    • 2011.07a
    • /
    • pp.1133-1134
    • /
    • 2011
  • 일반적으로 사용하고 있는 유도전동기의 로터는 알루미늄 다이캐스팅 기술을 적용하는 것이 보통이다. 그러나 본 연구에서는 알루미늄에 비해 융점이 높은 동 다이캐스팅 기술을 적용하여 고속 고효율의 공작기계용으로 개발하였다. 30kW급 이상의 전기자동차용과는 달리 공작기계용은 3kW급과 10kW급으로 개발하였으며 슈퍼프리미엄급에 해당되는 성능과 30,000rpm에서 그 성능을 확인하였다.

  • PDF

알루미늄 다이캐스팅주조에서 용탕 청정도 평가방법

  • J. Wannasin;D. Schwamb;J.F. Wallace
    • Journal of Korea Foundry Society
    • /
    • v.43 no.6
    • /
    • pp.325-329
    • /
    • 2023
  • 높은 주조 품질을 요구받고 있는 대부분의 다이캐스팅업체들은 양산공정을 통해 사용되고있는 용탕의 청정도를 평가하고 모니터링을 해야만 한다. 여러 가지 평가방법들을 사용할 수 있지만 현장에서는 일부 측정방법만이 다이캐스팅에 적용되고 있으며 목적에 맞게 적절하게 사용하여야 한다. 세 가지 가능한 평가 방법인 K-Mold, 기계적물성 평가 및 PoDFA(다공성 디스크 여과 장치) 를 대상으로 소개하고자 한다. 우선, 각 방법들은 서로 사용 목적 목적에 따라 선택될 수 있으며 K-Mold는 현장에서 빠르고 간단하게 적용할 수 있는 방법으로 일정한 규격화된 시편의 파면을 만들고 파단면 관찰을 통해 일정한 크기 이상의 산화물 갯수를 확인하여 용탕의 품질을 관리하는 편리한 평가방법 중 하나다. 기계적 물성 테스트는 용탕 청결도에 대한 정성적, 정량적 정보를 모두 확인할 수 있으며 샘플링 테스트에 적합한 시험법이라 할 수 있다. 또한, PoDFA는 용탕내에 개재물의 종류별 정밀분석과 양에 대한 상대적 비교 분석으로써 현장의 많은 경험을 통하여 데이터 축적하고 분석하는 방법으로 사용방법에 대한 전문교육이 필요하다.

Evaluation of Micro-defects and Air Tightness of Al Die-casting by Impregnation of Organic Solvent (유기용제 함침법을 통한 알루미늄 다이캐스팅의 미세결함 및 기밀성 평가)

  • Lee, Jin-Wook;Cho, Chang-hyun;Kim, Sung-Gye;Ko, Young-Gun;Kim, Dong-Ju
    • Journal of Korea Foundry Society
    • /
    • v.42 no.4
    • /
    • pp.218-225
    • /
    • 2022
  • For hydrogen-vehicle applications (air pressure control valve housing, APCVH), an investigation was conducted to determine how micro-defects in a high- pressure die-casted Al alloy (industrial code: ALDC12) could be controlled by means of a post-treatment using an organic-based impregnation solution in order to improve the air- tightness of the die-casted Al sample. Two different impregnation solutions were proposed and its test results were compared to a imported product from Japan with respect to the processing variables used. A structural investigation of the components under study was conducted by means of computer tomography and 3D X-ray micro-CT. These observations revealed that the use of the impregnation treatment to seal micro-defects led to highly significant and beneficial changes which were attributed mainly to interconnections among inherent micro-pores. A leak test after impregnation revealed that the performance improvement rate of the die-casted Al sample was ~70% for INNO-01. Therefore, the developed impregnation solutions offer an effective strategy to control the micro-defects found in various vehicle parts via die-casting.

Effect of De-graphitization Heat Treatment on Interfacial Bonding Properties of Flake Graphite Cast Iron-Aluminum Dissimilar Materials Produced by High Pressure Die Casting (고압 다이캐스팅법으로 제조한 편상흑연주철 -알루미늄 이종소재의 계면접합특성에 미치는 탈흑연 열처리의 영향)

  • Yang, Ji-Ba-Reum;Kim, TaeHyeong;Jeong, JaeHeon;Kim, SangWoo;Kim, YoonJun;Kim, DongEung;Shin, JeSik
    • Journal of Korea Foundry Society
    • /
    • v.41 no.6
    • /
    • pp.535-542
    • /
    • 2021
  • In this study, to improve the interfacial bond strength of cast iron-aluminum dissimilar materials, graphite was removed to a certain depth from the cast iron surface through de-graphitization heat treatment. As the heat treatment time increased, the depth at which graphite was removed increased, showing a linear relationship between the heat treatment time and depth. Aluminum was filled to a certain depth on the de-graphitized cast iron surface through die-casting method, and no intermetallic compounds were formed on the cast iron-aluminum interface. The interfacial bonding strength showed a value of 90 MPa regardless of the heat treatment time, which is very high compared to the 12MPa bonding strength of the material without de-graphitization heat treatment. This result is thought to be due to the mechanical bonding of the undercut structure as the liquid aluminum, penetrated by the high pressure die-casting process, solidified in the de-graphitized region of the cast iron.