Abstract
Combustion stability tests of 30 $ton_f$-class LRE thrust chamber with double swirl coaxial injector were carried out in domestic ground combustion test facility by means of artificial perturbation method. In these tests, thrust chambers with varying design factors like recess number of injector, baffle length, types of film cooling and chamber diameter were used and test results showed that these design factors are closely related with high frequency combustion stability. By using the oscillation decrement instead of the decay time in the combustion stability analysis of artificially perturbed LRE thrust chamber, it was confirmed that increment of damping factor results in the improvement of high frequency combustion stability of LRE thrust chamber.
이중와류 동축형 분사기가 사용된 추력 30톤급 액체로켓엔진 연소기의 연소안정성시험을 강제교란방법을 이용하여 국내 지상연소시험설비에서 수행하였다. 시험에는 분사기 리세스 수, 배플 길이, 막냉각 및 연소실 직경과 같은 설계 요소가 변경된 연소기가 사용되었으며 시험결과는 이 변수들이 액체로켓엔진 연소기의 고주파 연소안정성과 깊은 관계가 있음을 보여주었다. 강제교란에 의한 액체로켓엔진 연소기의 연소안정성 분석에 있어서 감쇠시간 대신 진동 감분을 사용한 결과로부터 감쇠인자의 증가는 액체로켓엔진 연소기의 고주파 연소안정성 향상에 영향을 미침을 확인하였다.